汽车在喷涂中,喷房的节拍决定了每日的产量,通过压缩换色时间,减小两车之间的节距,对中涂喷房的节拍进行提升,目标从36 JPH升到38 JPH。 关键词:喷房;节拍;提升
潘成成、徐晓峰(上汽大通汽车有限公司无锡分公司,江苏 无锡 214107)
摘要:汽车在喷涂中,喷房的节拍决定了每日的产量,通过压缩换色时间,减小两车之间的节距,对中涂喷房的节拍进行提升,目标从36 JPH升到38 JPH。
关键词:喷房;节拍;提升
0 引言
汽车自动涂装生产线是在一条生产线上完成涂装前处理、底漆、中涂、面漆、后处理等各道工序的生产线。在这种生产线上,当完成一道工序后,工件被输送装置自动输送到下一个工位,进行下一道工序。自动化生产线的输送链有自动载荷小车输送链、雪橇输送链、推杆输送链等。近十几年来,汽车涂装技术发展很快,汽车涂装车间的设计也越来越完善,先进的技术越来越多地得到运用,使涂装车间朝着高度自动化、高质量保证功能、低能耗和低污染方向发展。喷房节拍影响了整体的工作效率,根据实际情况完成不同路径、不同节拍、不同数量的输送工作,能方便地根据系统规模扩大输送范围和输送量,使现代企业的工人综合劳动强度大大降低,且提高工作效率。本文根据生产经验及实际操作,对中涂喷房的节拍提升进行探索,并提出一些提升节拍的措施。1 现状与背景介绍
中涂工艺顺序:中涂擦净、中涂自动段和中涂检查位。中涂有8台FANUC-P250机器人,机器人使用的是Ransburg-570外加电水性涂料喷涂雾化器;中涂Robot段节拍:现为36 JPH下,单车时间100 s,节距8.5 m,链速85 mm/s,换色时间25 s,单车喷涂时间需<75 s;提升至38 JPH时,单车时间(换色+喷涂)94.74 s;中涂烘房炉温:现炉温曲线满足中涂烘烤窗口,需测试38 JPH及40 JPH节拍下是否能满足炉温及耐溶剂性、附着力要求;喷房机运段:底涂出入口升降机节拍可提升,烘房IMC出入口交接匹配。2 方案选择
现36 JPH下,单车时间100 s,节距8.5 m,链速85 mm/s,换色时间25 s,单车喷涂时间需<75 s;提升至38 JPH,单车时间(换色+喷涂)94.74 s,有2种方案:1)节距不变,提高链速;2)链速不变,减小节距。2.1 方案一:节距不变,提高链速
节距不变,链速需提高至89.7 mm/s;链速提高,如使用原轨迹,将会出现out of reach或限位等问题,解决方法为:1)喷涂速度提升;2)合理划分喷涂区域及修改部分轨迹。需验证的事项有:喷涂边界设定、Hold for CC值设置、喷涂过程中奇异点(singularity)检查、 限位点检查、DCS检查、Out of Reach检查、停链测试;经仿真模拟得:长高盲(较大车型)车型目前的分区,只提升走枪速度可以满足38 JPH,速度需提升6.3%~7.0%。本方案的缺点:中涂站流量已经超过500 mL/min(上限600 mL/min),继续增加流量有上漆率不足致外观变差的风险; 漆雾变大致雾化器聚漆严重,有产生漆渣的风险;废漆及废溶剂处理量增大,不利于成本节约及环保;各机器人喷涂区域进行重新分配时需更改起枪点、边界、Hold for CC值,改动较大,涉及所有车型,无此改动经验,需寻求外部资源。2.2 方案二:链速不变,减小节距
链速不变保持在85 mm/s, 现有轨迹不需做改动,流量参数也不需调整;链速不变,要提升至38 JPH,节距需减小0.45 m至8.05 m;单车喷涂时间不变,所以换色时间需要进行压缩;现有车型喷涂及换色时间下95%车型无风险,5%大车型存在风险。 本方案的缺点:压缩换色时间,存在管路清洗不干净,串色的风险;节距缩短后,机器人有碰撞车体的风险。 综合考虑,选取方案二:链速不变,减小节距。3 喷房方案实施
3.1 调整换色时间
根据目前最长车型喷涂时间计算,换色时间需要压缩4.76 s。目前换色(Clean Out+Fill)为25 s,通过验证,对换色程序进行压缩:管路清洗(Clean Out)11#步骤时间减少3 s,填充(Fill)1#、2#、4#、6#步骤时间各减少0.5 s。总时间减少5 s,未出现串色现象,换色效果良好。3.2 缩短车辆之间的节距节距减小0.45 m,离线软件模拟效果良好,进行实车验证;验证结果:班后最后两台车,进中涂自动段前,修改最小PD感应距离,前后机器人工作时无干涉,前一台机器人与后一台车前盖及机舱无干涉,效果良好。
3.3 跟踪验证
根据试验内容,进行验证,验证结果见表1。表1验证结果
4 中涂烘房方案实施
分别验证中涂烘房节拍38 JPH与40 JPH时的炉温曲线。
4.1 中涂烘房38 JPH炉温曲线
现中涂烘房节拍36 JPH,节距6.74 m,线速4.04 m/min(67.4 mm/s),炉温不需要调整,可直接进行测量。节拍提升至38 JPH,节距不变6.74 m,线速提升至4.37 m/min(71.1 mm/s);验证38 JPH节拍下各车型炉温曲线,结果满足烘烤窗口要求(上限不超过165 ℃,在150 ℃时满足15 min或140 ℃时满足24 min),炉温曲线合格。附着力及耐溶剂性能测试良好,符合涂装要求。4.2 中涂烘房40 JPH炉温曲线
现中涂烘房节拍36 JPH,节距6.74 m,线速4.04 m/min(67.4 mm/s);节拍提升至40 JPH,节距不变6.74 m,线速提升至4.49 m/min(74.9 mm/s);验证现有温度设置,盲窗隔板车型不达标;设定三区提升15 ℃,四、五区提升10 ℃,盲窗隔板车符合烘烤窗口,炉温曲线合格。小车型未超上限。附着力及耐溶剂性能测试良好,符合涂装要求。综上所述,为防止烘房堵线,造成烘房停线,故中涂烘房节拍选择40 JPH进行涂装。5 中涂机运方案实施
1)底涂出口升降机节拍:底涂出入口升降机瓶颈节拍已由36 JPH提升至40 JPH,满足要求;2)IMC出入口交接匹配:中涂烘房IMC出入口交接调试已完成,已正式切换,验证效果良好;综上所述:中涂机运段可进行实车验证。6 人工段进行评估
中涂喷房目前共计10个操作工位,其中裙边左右各2个工位、擦车左右2个工位、补电泳漆左右2个工位,核对车型、检查区各1个工位。 中涂整体节拍由之前的36 JPH提升至38 JP,生产整体线速度提升5.3 mm /s,对于工时平衡方面,重点在于每个岗位工时平衡当中的平衡时间是否能够满足现场要求。物料、工具进行对比,无需增加,满足38 JPH节拍要求。综上所述,现人员、工艺、工具配置能够满足节拍由36 JPH提升至38 JPH时的生产需求。7 总结
人:节拍提升至40 JPH,单车操作时间减少5.3 s,满足要求,无影响。机:Robot部分仿形及参数、换色效果经确认,机器人无干涉,满足38 JPH节拍要求;烘房炉温、链速、底涂出口升降机节拍、IMC出入口交接匹配正常。 料:与36 JPH节拍相同,按照调漆间管理正常执行。法:现场SOS\JIS随36 JPH调整为38 JPH,做出相应修改,TPM及CP暂时不变,验证结束后,修改工艺并配置生产工具;喷房保洁清洗频次暂不变化,维持1次/d。环:喷房温湿度、风速无需调整,与36 JPH节拍的相同。8 结语
本文详细阐述了节拍提升的方案,并根据验证过程中遇到的问题给出相应的解决方案。自动喷涂生产线任何一个小小的变化,均能带来意想不到结果,通过大胆的想象和小心的验证,在不牺牲外观质量的情况下,每小时提升了2台车的产量,缩短了生产时间,提高了工作效率,同时能源也得到了节省,降低了单车能源成本。